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浮標液位計在卸油罐液位測量中產生故障的原因分析及解決方案
發(fā)表時間:2019-11-16 ??點擊次數(shù):873? 技術支持:1560-1403-222
由于浮標液位計監(jiān)測桿與卸油罐蓋孔配合間隙過大,卸油時浮球在原油的沖擊下易發(fā)生游動,監(jiān)測桿不能垂直升降,而且蓋孔管高度不夠.液面上升時測桿傾斜,造成浮標卡住,不能正常顯示液住。通過調整卸油罐蓋孔管與浮標液位計監(jiān)測桿的配合間隙,以及增加蓋孔管的高度后。無一例由于浮標原因引起的原油溢罐事故,減輕了工作人員的心理壓力和勞動強度,避免了卸油罐外溢的污染事故和經濟損失,也為清潔生產與安全生產提供了有力保障。
1 事故原因
沙南作業(yè)區(qū)北聯(lián)站卸油臺白建站以來,使用的都是空心圓球式浮標液位計,經過多年的使用。浮球與監(jiān)測桿易發(fā)生腐蝕穿孔損壞,不得不另找材料重新加1=:。由于受材料的局限性,致使浮標液位計制作時測桿尺寸與蓋孔尺寸不相配。在液位上升過程中經常使測桿卡住,出現(xiàn)似液位導致卸油罐內油外溢,造成原油損失和環(huán)境污染。浮標液位計卡住后,值班人員監(jiān)測到的液位與罐內實際液位相差很多.罐內上升后的液位不能正確顯示,造成事故。
2結構及特點
浮標液位計由不銹鋼空心球和液位監(jiān)測桿兩部分組成。優(yōu)點是結構簡單、重量輕、測桿光滑、浮動效果好、耐腐蝕、制作簡易以及便于更換。缺點是對制作材料要求高(不銹鋼空心材料),焊口易腐蝕。
3被卡原因分析
(1)浮標液位計監(jiān)測桿與卸油罐蓋孔配合間隙過大。由于浮標液位計監(jiān)測桿與浮球的焊1:3腐蝕損壞,自行加T時找不到合適的材料,浮標在制作時,只能找到直徑為32 mill的不銹鋼管做監(jiān)測桿.而卸油罐蓋孔管的直徑為50mm,配合間隙過大,卸油時浮球在原油的沖擊下易發(fā)生游動。監(jiān)測桿不篚垂直升降,傾斜的監(jiān)測桿卡在過大的孔壁上,浮力作用于浮標底部。造成卡死。
(2)蓋孔管高度不夠。蓋孔管高度只有80刪貳起不到對監(jiān)測桿的扶正作用,液面上升時測桿傾斜,造成浮標卡住,不能正常顯示液位。
4解決措施
(1)浮標液位計卡住后采用常規(guī)排除方法。卸油車卸油時,由于油流沖擊浮球,造成監(jiān)測桿偏移,值班人員與卸油車司機每隔幾分鐘手動活動監(jiān)測桿,檢查是否卡住,將其扶正.才能正常顯示液位。這雖是屬設備存在的嚴重缺陷,但也增加了操作人員的勞動強度,同時也存在安全隱患。
(2)調整卸油罐蓋孔管與監(jiān)測桿的配合間隙。在不影響浮標自由升降的前提下縮小蓋孑L管徑,將原來為50mm的管徑改為40mm,這樣與直徑為32 mm的監(jiān)測桿配合,間隙就不會過大,恰好能使其自由升降。
(3)增加蓋孔管的高度。在不影響檢測桿自由升降的前提下,將蓋管孔高度由原來的80 mm增加到350 mm,起到對監(jiān)測桿的扶正作用。未改裝前浮標卡住時監(jiān)測桿顯示的液位是400 mm,與實際液位相差350 1111110改裝后監(jiān)測桿顯示液位是750 mm,與人T檢測相符。
5應用效果
實施此項改造措施后。經過近一年的生產實踐論證。浮標液位計T作正常。值班人員巡檢和卸油車司機卸油時,沒有發(fā)現(xiàn)一次浮標液位計被卡住的現(xiàn)象.無一例因浮標原因引起的原油溢罐事故,顯示準確,取得了很好的應用效果;同時也減輕了工作人員的心理壓力和勞動強度。避免了卸油罐外溢的污染事故和經濟損失,也為清潔生產與安全生產提供了有力保障。
上一條:靜壓式投入式液位計在污水液位控制中的選型及應用
下一條:超聲波液位計在污水理廠用于控制進水泵的流程和控制方案

1 事故原因
沙南作業(yè)區(qū)北聯(lián)站卸油臺白建站以來,使用的都是空心圓球式浮標液位計,經過多年的使用。浮球與監(jiān)測桿易發(fā)生腐蝕穿孔損壞,不得不另找材料重新加1=:。由于受材料的局限性,致使浮標液位計制作時測桿尺寸與蓋孔尺寸不相配。在液位上升過程中經常使測桿卡住,出現(xiàn)似液位導致卸油罐內油外溢,造成原油損失和環(huán)境污染。浮標液位計卡住后,值班人員監(jiān)測到的液位與罐內實際液位相差很多.罐內上升后的液位不能正確顯示,造成事故。
2結構及特點
浮標液位計由不銹鋼空心球和液位監(jiān)測桿兩部分組成。優(yōu)點是結構簡單、重量輕、測桿光滑、浮動效果好、耐腐蝕、制作簡易以及便于更換。缺點是對制作材料要求高(不銹鋼空心材料),焊口易腐蝕。
3被卡原因分析
(1)浮標液位計監(jiān)測桿與卸油罐蓋孔配合間隙過大。由于浮標液位計監(jiān)測桿與浮球的焊1:3腐蝕損壞,自行加T時找不到合適的材料,浮標在制作時,只能找到直徑為32 mill的不銹鋼管做監(jiān)測桿.而卸油罐蓋孔管的直徑為50mm,配合間隙過大,卸油時浮球在原油的沖擊下易發(fā)生游動。監(jiān)測桿不篚垂直升降,傾斜的監(jiān)測桿卡在過大的孔壁上,浮力作用于浮標底部。造成卡死。
(2)蓋孔管高度不夠。蓋孔管高度只有80刪貳起不到對監(jiān)測桿的扶正作用,液面上升時測桿傾斜,造成浮標卡住,不能正常顯示液位。
4解決措施
(1)浮標液位計卡住后采用常規(guī)排除方法。卸油車卸油時,由于油流沖擊浮球,造成監(jiān)測桿偏移,值班人員與卸油車司機每隔幾分鐘手動活動監(jiān)測桿,檢查是否卡住,將其扶正.才能正常顯示液位。這雖是屬設備存在的嚴重缺陷,但也增加了操作人員的勞動強度,同時也存在安全隱患。
(2)調整卸油罐蓋孔管與監(jiān)測桿的配合間隙。在不影響浮標自由升降的前提下縮小蓋孑L管徑,將原來為50mm的管徑改為40mm,這樣與直徑為32 mm的監(jiān)測桿配合,間隙就不會過大,恰好能使其自由升降。
(3)增加蓋孔管的高度。在不影響檢測桿自由升降的前提下,將蓋管孔高度由原來的80 mm增加到350 mm,起到對監(jiān)測桿的扶正作用。未改裝前浮標卡住時監(jiān)測桿顯示的液位是400 mm,與實際液位相差350 1111110改裝后監(jiān)測桿顯示液位是750 mm,與人T檢測相符。
5應用效果
實施此項改造措施后。經過近一年的生產實踐論證。浮標液位計T作正常。值班人員巡檢和卸油車司機卸油時,沒有發(fā)現(xiàn)一次浮標液位計被卡住的現(xiàn)象.無一例因浮標原因引起的原油溢罐事故,顯示準確,取得了很好的應用效果;同時也減輕了工作人員的心理壓力和勞動強度。避免了卸油罐外溢的污染事故和經濟損失,也為清潔生產與安全生產提供了有力保障。
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